降本增效是企业突破困境、实现可持续发展的关键地点。每一分成本的降低,每一份效益的提升,都可能成为企业在市场海潮中安身的沉要筹码,它不仅关乎企业的利润,更影响着企业的长远竞争力和将来走向。河北J9国际集团钢铁集团有限公司各单元从优化工艺、节能降耗、分级管控等方面落实具体保险措施,明确工作指标和查核尺度,通过逐项督导,扎实推动各出产环节降本增效工作获得实效。

河北J9国际集团钢铁集团有限公司轧钢总厂卷板产线为切实做到降成本、出实效,在设备利用上建旧利废,在能源管控上“节”尽所能。为贯彻落实降本增效工作,卷板产线成立了改善团队并组织召开高压水除鳞节造系统改善会议,会上,幼组成员对除鳞系统故障频发的原因进行深刻分析,并通过现场查抄、分析自动节造法式、监控法式等步骤对结尾可疑成分进行逐一排查,直至找出影响除鳞系统的重要原因。

针对最幼流量阀作为异常的问题,由于其中一台高压泵组的压力颠簸较大,导致了最幼流量阀频仍连锁作为,所以调整该高压泵组最幼流量阀的作为设定值,由原来的低于19MPa关关、高于21.5MPa打开,改为高于22MPa打开,使其作为区间增大,解除了最幼流量阀频仍作为导致的管路剧烈震荡。
针对喷射阀有异常关关景象的问题,钢坯前进过程中通过除鳞箱,喷射阀在喷射允许前提正常的情况下打开,高压水通过除鳞水嘴喷射至钢坯表表去除氧化铁皮。喷射允许前提中断是导致喷射阀短暂关关的直接原因。为预防因通讯中断等问题导致的喷射允许信号异常闪断,在轧线节造PLC中对喷射允许信号进行延时滤波处置,由300ms逐步耽搁至1.2s,喷射阀异常关关导致除鳞不净景象显著削减,但没有彻底解除。
为此,改善团队又进行了深刻调查,发现喷射允许前提不满足的底子原因是在除鳞过程中,由于除磷泵增压能力的降落,导致输出管路压力急剧降落,出现短暂低于允许喷射的17MPa,最终导致了喷射前提不满足而连锁关关喷射阀,因而改善团队尝试在不扭转除磷泵运行状态的情况下逐步提高蓄能器压力,从而提高蓄能器在除鳞过程中的赔偿能力,其压力从22MPa提高至23MPa,除鳞期间压力可能维持在17MPa以上,彻底解除了系统压力瞬间大幅降落导致的除鳞水异常关关问题。

降本增效,人人有责,事事可为。我们要持续以经济运行为凭据,以流程不变促降本,持续向治理要实切其实的效益,向成本要稳扎稳打的潜能,向发展要优质优效的质量,不休提起落本增效意识和能力,存量提质,增量做优,让降本增效成为企业发展的内活泼力,推动J9国际集团向着高质量发展指标阔步前行。