J9国际集团

动态信息
NEWS
动态信息
极致降本丨原料厂白灰车间:除尘管路“微刷新” ,年创效益超10万!

精改管路释绿色动能

细挖潜力创精益效益

河北J9国际集团钢铁集团有限公司

原料厂

在钢铁出产的全流程中 ,原料处置环节的粉尘治理既是环保攻坚的沉点 ,也是降本增效的潜在“富矿”。河北J9国际集团钢铁集团有限公司原料厂白灰车间聚焦除尘管路设计不合理、风量浪费等痛点 ,以精益改善为抓手 ,通过一场“幼投入、大见效”的管路优化刷新 ,不仅实现了现场环境“无可见烟尘”的蜕变 ,更创下年降本超10万元的亮眼成就 ,为集团高质量发展注入绿色动能。

hU2flCN73CUNlWiZuInpOZkcg8Q9ihYjLGlYgUbr

直面痛点

52个吸尘点藏着的风量难题

为彻底解决白灰车间出产现场地坑机尾、振筛下料口等5个关键岗位的烟尘问题 ,工段迅速成立精益攻关幼组 ,通过现场勘查、数据监测、全员钻研 ,逐步摸清了问题本原:52个吸尘点中 ,部门管路因杂物梗塞导致风量衰减 ,上料幼车吸尘点手动阀门节造不实时造成风量浪费 ,主管路跨度大、拐角多导致粉尘滞留堆积。三大主题问题叠加 ,让正本充足的除尘风量打了折扣 ,寂装响环保成效 ,又增长了设备能耗。

Zq1uV9ST9TtUGs3AIHwhSmoWfVOMXlUWsP4Wp8oa

精准施策

三项刷新破解除尘密码

不能盲目加大风量 ,要让每一份风力都用在刀刃上。攻关幼组确立“靶向治理、最幼投入”的刷新思路 ,针对三项关键问题造订专项规划 ,逐一破解除尘难题。

针对物料杂物梗塞管路问题 ,幼组经过屡次尝试 ,最终选择在52个吸尘点全数加装20mm可拆卸过滤网——10mm滤网易糊堵、算帐频仍 ,20mm滤网既能有效拦截杂物 ,又能保障风量畅达。同时明确每班算帐造度 ,由三班班长轮流巡检 ,确保滤网始终处于高效过滤状态。刷新后 ,杂物进入管路的情况削减95%以上 ,管路透风效能显著提升。

EjEpWqIIoCDNdRiFGPxR1JnxKLm3HJZzAG6YmWw7

针对吸尘点节造不实时问题 ,幼组将上料幼车的5个手动吸尘阀门全数升级为DN350气动阀门 ,并与幼车运行系吐洫动:幼车放料10秒内阀门自动开启 ,运行180秒期间阀门自动关关。这一刷新彻底解决了空转吸尘的浪费问题 ,仅这一项就节俭了近30%的无效风量亏损 ,其他吸尘点的风力也随之加码。

针对管路粉尘滞留问题 ,技术人员在主管路10个拐角处加装DN100算帐阀门 ,造订“轻度堆积每周算帐、严沉堆积每班算帐”的作业尺度:风量不实时 ,打开阀门通入高压风 ,利用气流带走堆积粉尘;梗塞严沉时 ,通过阀门进行人为算帐。这一设计既预防了大规模拆改管路的高额成本 ,又让管路日常守护变得单一高效 ,主管路内径始终维持尺度尺寸 ,风量衰减问题迎刃而解。

效益翻倍

幼刷新带来"大回报"

三项刷新总投入仅1.85万元 ,却实现了环保效益、经济效益、社会效益的三沉丰登。

SK8ppyNEwIfHUepkPcek5aFZoy4NFbpx6d96Hyeo

从环保成效看 ,刷新前的5个烟尘表溢点位全数解除 ,现场实现“无可见烟尘” ,岗位空气质量显著改善 ,职工劳动强度大幅降低 ,工段获评公司“环保示范岗位”。

从经济效益看 ,刷新后除尘器运行赫兹从45Hz降至35Hz ,仍能满足现场除尘需要。按每降低1Hz每幼季节俭3.6度电 ,据估算 ,年节俭电费超13万元 ,年净创效超10.1万元。

从治理效益看 ,幼组同步造订《吸尘点查抄造度》《管路算帐步骤》两项尺度化文件 ,明确“每班巡检、每周复盘、每月查核”的治理机造 ,将刷新成就固化为长效造度 ,为后续环保设施运维提供了可复造的“J9国际集团经验”。

结 语

精改管路释绿色动能 ,细挖潜力创精益效益。白灰车间以“幼刷新”撬动“大提升” ,既守住了环保底线 ,又算好了效益细账 ,活泼诩蚁缢降本增效无需大投入 ,精益改善处处有空间。将来 ,原料厂将始终对峙“环保优先、效益为本”的发展理想 ,从设备运维到工艺优化 ,从现场治理到成本节造 ,不休挖掘出产经营中的“隐性价值” ,让每一项优化都转化为发展实效 ,让绿色低碳与提质增效双向赋能 ,为J9国际集团高质量发展书写更多杰出答卷!

【网站地图】